五環(huán)(集團(tuán))股份有限公司開發(fā)的純棉精梳100S品種,質(zhì)地輕薄,手感如絲綢般柔軟、光滑,吸濕性好、穿著舒適,是夏季高檔服裝面料,自投放市場以來,銷路一直不錯,為企業(yè)取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,但客戶反映布面小疵點較多,要求解決。根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的指標(biāo),前紡車間并粗質(zhì)量攻關(guān)QC小組積極組織展開了一系列的質(zhì)量攻關(guān)。
◆設(shè)定目標(biāo):經(jīng)調(diào)查分析影響J5.83品種小疵點的因素主要由白疵點、黃疵點和油疵點組成,其中僅白疵點一項就達(dá)85.62%,只要想辦法減少J5.83品種白疵點的產(chǎn)生,就可以降低該品種的小疵點。因此,前紡車間并粗質(zhì)量攻關(guān)QC小組設(shè)定此次質(zhì)量公關(guān)的目標(biāo)是將J5.83品種粗紗小疵點由平均2306個/月控制在1500個/月。
◆可行性分析:白疵點占小疵點總數(shù)的85.62%,即使僅解決其中的40%就可使疵點下降到1516個/月。同時小組以往同類技術(shù)攻關(guān)的經(jīng)驗,為此次攻關(guān)提供了寶貴的技術(shù)借鑒。因此1500個以內(nèi)/月的目標(biāo)是可以達(dá)到的。
◆要因分析:小組針對J5.83品種小疵點的癥結(jié)問題“白疵點多”集思廣益,分析原因。分析出可能造成疵點問題的各種末端因素:操作工責(zé)任心不強、設(shè)備光電自停失靈、通道毛刺、各部位掛花、原料質(zhì)量差、工藝配置不合理、并條車速高等。
針對各項可能造成疵點的末端因素,小組通過調(diào)查分析、試驗分析、統(tǒng)計分析等多種手段逐一確認(rèn),最終確認(rèn)操作工責(zé)任心不強、通道毛刺、精梳、粗紗工序工藝配置不合理、并條車速高為造成J5.83品種小疵點的主要原因。
◆對策實施: 針對操作工責(zé)任心不強,小組提出大膽改革現(xiàn)有工資分配方案,將產(chǎn)質(zhì)量與職工收入密切掛鉤,充分體現(xiàn)多勞多得的分配原則。新的分配制度實施后職工的工作積極性和工作質(zhì)量明顯提高。同時,小組還提出加強教育與培訓(xùn)、開展形式多樣的勞動競賽、關(guān)愛職工、以人為本等多項措施。
針對通道毛刺,小組成員提出設(shè)備線安排專人對通道毛刺進(jìn)行整改,加強對通道部位的日常清潔與保養(yǎng),加強對各通道的檢查力度等措施。通道光潔后,十萬米紗疵和白疵點數(shù)量分別下降了20%和16%。
小組開展工藝試驗,優(yōu)選工藝參數(shù)、合理配置精梳、粗紗工藝。小組對喂入棉卷定量、精梳條定量、精梳落棉率、錫林速度進(jìn)行了正交試驗,以提高精梳條質(zhì)量。為提高粗紗質(zhì)量,減少細(xì)紗脫斷,通過反復(fù)測試,小組對粗紗張力及伸長進(jìn)行調(diào)整,將粗紗伸長率控制在1.2%左右,同時將粗紗捻系數(shù)由96.6調(diào)整為102,增加了纖維之間的抱合力,減少了意外伸長及細(xì)紗斷頭,使人為接頭疵點數(shù)量減少。
并條速度過高是造成氣圈類疵點上升的主要原因,為此小組做了不同速度下成紗質(zhì)量對比試驗,經(jīng)綜合考慮效率與質(zhì)量選用了250m/min的出條速度。
◆產(chǎn)生效益: 隨著J5.83品種小疵點的減少,布面質(zhì)量大幅提升,贏得客戶的信賴,增強了產(chǎn)品的市場競爭力,同時該品種也被評為2013年度西安市名牌產(chǎn)品和質(zhì)量信得過產(chǎn)品,為企業(yè)贏得了聲譽;通過此次攻關(guān)活動,QC成員解決問題、處理問題的能力也得到進(jìn)一步的提高。